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とりあえず、足首モーターのcurrent limitをデフォルトの16Aから10Aに下げておいた。だいたい、ロックで出るエラーってgrid lockってエラーでover currentじゃないから意味ないかも。
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ひー💦笑えねぇわ~ 明日は我が身。
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概念図。こんな感じか。 リンクに対する曲げ応力はあんまり変わらんかもな。 機構が外側に集中するのでしっかりがっつり作っても気にならない。内側がすっきりするのが〇 でも、なんかかっこよくないな。 3日で慣れるか。
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そうだ。下側のモーターも外側にして、リンクを横配置にすればロッドの捻りは抑えられる。改造量も球面軸受対応の範囲でできるぞ。 内外入れ替えられるように穴を空けておいたのが役に立つかも。 内側がスッキリするのも良い。 採用だな。描いてみよう。
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あ、ダメだ〜 モーターがロックで落ちる前にリンクが曲がる。ちょっと太くしたくらいじゃ持たないな。多分外力では曲がらないからモーターに与える角度を完璧に管理すればいいはずだけど。ポリシーはいうこと聞いてくれるのか。 昨日到着したリンク、もう曲がった。 球面軸受の出番だな。
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ずーっとモーターエラーのテストやってたからずーっとリンクシャフトにすごい負荷かかってたんだなー。全然気が付かなかったよ。
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とりあえずロックのしきい値を下げて被害を抑えないとここの修理と改修で何万円か使ってる。
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潰せば潰せる問題ばかりだが、問題だらけだなー。なかなか進まない。
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出版社は現状にあぐらをかいてロビー活動を怠った。IT企業がそこに潜り込んで利権を得たって事かな。栄枯盛衰の図
日本人をアホにするためにあえてやってるように見えてきた デジタル教科書は成績下がると実証されて海外ではもう撤退し始めてる
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足首IKのデバッグの様子 手首のひねりを入力デバイスにして足首をグリグリ。 モーターのエラーハンドリングがザルで苦労した。ここ作り込まないとあとで困るところだ。 DKのデバッグまでできなかったけど、IK側のバグを見つけたからもう大丈夫じゃないかな。 #MFTokyo2026
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球面軸受。 今手配している少し太いリンクでダメならこれを使う。 元々これを使いたかったんだけど、なんて名前なのか分からなくて見つけられなかった。これ使うとリンクは頑丈になるけど足首周りは少しゴツくなる。
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22日までに事務手続きとかお金の払い込みしないと出展できないんだった。 すっかり忘れてた。また忘れないうちに手続きしておこう。 #MFTokyo2026
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右腕データを左腕に転写して動きのテスト。ケーブルが1カ所不良らしくすぐ切断してしまう。コネクタかなぁ。 あと、モーターひとつダウンしたらシステムダウンしてしまうのはどうなんだろ。できるだけ速やかに停止くらいにできないかな。
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トルクをグイーンと入れるのはこんな感じでいいかな。 いつもなら源爺位置からスイーンと移動させるけど今回はこれで。 左足がブラブラなのが痛ましい。
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源爺って誰や
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いまの悩みは足首関節のヤコビでnanを吐くところ。 足首のリンクはIKは簡単だけどDKは結構ムズいのでDKはヤコビを使って解く。 そのヤコビがnanを吐いちゃう。 やっと検証の舞台が整ったので今夜はそれに取りかかる。ソース見た感じだと問題なさそうなんだけどなぁ。
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あ、貼り付ける画像間違えた。まぁいいか。 こないだは、デバッグ目的でとりあえず動かしたら、バキッと行った。どんな値が入力されたかも分からない。残念である。
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そういえばいつの間にかアクチュエータの1つの設定が書き変わっていた。恐らく、その、バキッと行った時だと思うんだが、デフォルト設定になったって事かな。 アクチュエータの設定環境もまとめておかないといかんな。
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しまった! #MFTokyo2026
右腕データを左腕に転写して動きのテスト。ケーブルが1カ所不良らしくすぐ切断してしまう。コネクタかなぁ。 あと、モーターひとつダウンしたらシステムダウンしてしまうのはどうなんだろ。できるだけ速やかに停止くらいにできないかな。
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